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迷宮活塞壓縮機(jī)級(jí)間壓力異常升高原因分析及改進(jìn)措施
2024-03-19張書(shū)波
(中國(guó)石油大慶石化公司化工二廠(chǎng))
摘 要:通過(guò)一起迷宮活塞壓縮機(jī)級(jí)間壓力異常升高、末級(jí)排氣流量降低的故障實(shí)例,詳細(xì)分析了該類(lèi)壓縮機(jī)出現(xiàn)這種故障的各種原因可能性,并重點(diǎn)分析了導(dǎo)致迷宮活塞與氣缸磨損的根源所在,指出了活塞桿導(dǎo)向軸承處的潤(rùn)滑不足問(wèn)題,臨末結(jié)合設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況,給出了合理有效地改進(jìn)措施,為該類(lèi)壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)、選型和日常維護(hù)提供了參考經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:迷宮活塞;壓縮機(jī);導(dǎo)向軸承;潤(rùn)滑
1 引言
中國(guó)石油大慶石化公司化工二廠(chǎng)5000t/a己烯-1裝置采用乙烯三聚合成己烯-1技術(shù)。其關(guān)鍵設(shè)備C-201乙烯壓縮機(jī),結(jié)構(gòu)為迷宮活塞式往復(fù)壓縮機(jī),具有無(wú)油潤(rùn)滑、磨損量小、不污染介質(zhì)等優(yōu)點(diǎn)。隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,該壓縮機(jī)出現(xiàn)了級(jí)間壓力異常升高問(wèn)題,導(dǎo)致一級(jí)排氣安全閥頻繁起跳,末級(jí)排氣流量減少,嚴(yán)重影響了裝置的正常生產(chǎn)。
2 C-201乙烯壓縮機(jī)簡(jiǎn)介
己烯-1裝置C-201乙烯壓縮機(jī)為國(guó)內(nèi)某廠(chǎng)生產(chǎn),型號(hào)為2D-140MG-1.24/12-55,兩列兩級(jí)迷宮活塞式往復(fù)壓縮機(jī),立式安裝,氣缸為無(wú)油潤(rùn)滑,水冷,雙作用。工藝介質(zhì)為乙烯,由1.20MPa(G)壓縮至5.50MPa(G),排氣量(吸入狀態(tài))為1.24m3/min,單層平面布置,其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。
該壓縮機(jī)具有2個(gè)氣缸,均為雙作用,進(jìn)、排氣口為側(cè)進(jìn)側(cè)出,在氣缸內(nèi)壁上開(kāi)有迷宮槽?;钊麨槊詫m活塞,外壁上開(kāi)有迷宮槽,活塞與氣缸不存在摩擦,無(wú)需潤(rùn)滑,保證了工藝介質(zhì)的潔凈。
活塞與氣缸的密封依靠迷宮槽對(duì)氣體的節(jié)流來(lái)達(dá)到密封作用?;钊麠U與氣缸底部的密封采用迷宮式填料密封,用來(lái)密封氣缸中的高壓氣體沿活塞桿向下泄漏,材質(zhì)為石墨。
該壓縮機(jī)在活塞桿中間位置設(shè)置有導(dǎo)向軸承,對(duì)活塞與活塞桿的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行預(yù)導(dǎo)向,防止活塞與活塞桿發(fā)生徑向偏移。導(dǎo)向軸承與活塞桿的潤(rùn)滑采用飛濺潤(rùn)滑方式,由活塞桿運(yùn)動(dòng)時(shí)帶上去的潤(rùn)滑油潤(rùn)滑。在導(dǎo)向軸承的上端設(shè)置有刮油環(huán),用來(lái)刮下黏附在活塞桿上的潤(rùn)滑油,使活塞桿帶上去的潤(rùn)滑油可以返回壓縮機(jī)底部油箱。
3 級(jí)間壓力異常升高問(wèn)題說(shuō)明
該壓縮機(jī)一級(jí)排氣壓力正常為2.64MPa,安全閥起跳壓力為2.85MPa。發(fā)生故障時(shí)一級(jí)排氣壓力異常漲到2.82~2.90MPa之間,一級(jí)排氣安全閥頻繁起跳,末級(jí)排氣量減少。該壓縮機(jī)原設(shè)計(jì)排氣量在1280kg/h,發(fā)生故障時(shí),實(shí)際流量只能達(dá)到890kg/h,已經(jīng)不能滿(mǎn)足正常生產(chǎn)需要。工廠(chǎng)起初懷疑是氣閥泄漏,但是更換氣閥后沒(méi)有好轉(zhuǎn)。為了維持生產(chǎn),工廠(chǎng)臨時(shí)采取了提高一級(jí)進(jìn)氣壓力的措施,這樣對(duì)排氣量有所提升,但是加劇了級(jí)間壓力的升高,安全閥一直起跳,并且逼近了一級(jí)排氣緩沖罐的設(shè)計(jì)壓力3.0MPa,被迫停工對(duì)該壓縮機(jī)進(jìn)行檢修。
4 級(jí)間壓力異常升高原因分析
對(duì)于迷宮活塞式往復(fù)壓縮機(jī)來(lái)說(shuō),級(jí)間壓力異常升高,末級(jí)排氣量減少的原因主要有以下幾點(diǎn):
4.1氣閥泄漏
多級(jí)往復(fù)壓縮機(jī)一級(jí)排氣壓力異常升高常見(jiàn)的原因就是氣閥泄漏。(1)需要檢查二級(jí)進(jìn)氣閥。如果二級(jí)進(jìn)氣閥泄漏,二級(jí)壓縮后的高壓氣體返回一級(jí),導(dǎo)致一級(jí)排氣壓力升高。(2)需要檢查一級(jí)排氣閥。如果一級(jí)排氣閥泄漏,一級(jí)壓縮后的高壓氣體排不出去,從而導(dǎo)致一級(jí)排氣壓力升高。(3)需要檢查二級(jí)排氣閥。如果二級(jí)排氣閥泄漏,二級(jí)高壓氣體排不出去,就會(huì)影響二級(jí)進(jìn)氣的吸氣量,導(dǎo)致一級(jí)排氣憋壓,從而引起一級(jí)排氣壓力升高。以上3種氣閥泄漏情況,都會(huì)引起一級(jí)排氣壓力升高、末級(jí)排氣流量減少,但與此同時(shí),由于高壓氣體回串,也會(huì)導(dǎo)致氣體溫度升高,隨之氣閥的閥蓋溫度會(huì)升高。但發(fā)生故障時(shí),現(xiàn)場(chǎng)用紅外測(cè)溫儀測(cè)量氣閥的閥蓋溫度,閥蓋的溫度相對(duì)低于該處氣體溫度10~15℃,檢查各級(jí)的進(jìn)排氣溫度,也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)較平時(shí)有異常升高,所以此次故障原因可排除氣閥泄漏。實(shí)際檢修情況也表明,這次故障跟氣閥泄漏沒(méi)有關(guān)系。
4.2填料密封磨損
該壓縮機(jī)的活塞桿密封填料由兩種密封環(huán)組成,分為接觸式和非接觸式,填料環(huán)的內(nèi)壁開(kāi)有迷宮槽,通過(guò)對(duì)氣體的節(jié)流來(lái)達(dá)到密封作用。該壓縮機(jī)填料密封共有9道密封環(huán),從氣缸開(kāi)始第4道密封環(huán)后有一條漏氣回收管道去該級(jí)進(jìn)氣緩沖罐,第8道密封環(huán)后有一條漏氣回收管道去火炬放空,臨末再有泄漏的乙烯則隨通入隔室的氮?dú)庖黄鹋胖潦彝獯髿?。?jīng)運(yùn)行期間的觀(guān)察和監(jiān)測(cè),2個(gè)氣缸的一次漏氣回收管道外壁溫度無(wú)明顯變化,一級(jí)填料的二次漏氣回收管道外壁溫度一直在40℃左右,也沒(méi)有明顯升高,而二級(jí)填料密封的漏氣回收管道,平時(shí)該管道表面溫度基本在48~56℃之間,在故障發(fā)生期間,一級(jí)排氣安全閥起跳的時(shí)候,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)該管道表面溫度達(dá)到了70℃,說(shuō)明該處漏氣量明顯增大。另外,末次泄漏的少量乙烯與隔離氮?dú)饣旌虾笈胖潦彝獯髿?,我們?cè)谠撆欧趴谔幱每扇細(xì)怏w報(bào)警儀測(cè)得可燃?xì)鉂舛葹?0%LEL,而以往平時(shí)監(jiān)測(cè)該處可燃?xì)鉂舛纫恢痹?0%LEL左右,這也說(shuō)明了乙烯的漏量有所增加。所以,可判斷二級(jí)填料密封發(fā)生磨損,導(dǎo)致二級(jí)氣缸排氣量損失,泄漏的高壓氣體一部分經(jīng)漏氣回收管道返回二級(jí)入口,又造成了一級(jí)排氣壓力升高。
4.3氣缸和活塞磨損
該壓縮機(jī)的活塞為迷宮式,活塞外壁開(kāi)有迷宮槽,同時(shí)氣缸內(nèi)壁也開(kāi)有迷宮槽。迷宮式活塞由于活塞與氣缸內(nèi)壁存在間隙,依靠表面梳齒的層層節(jié)流來(lái)實(shí)現(xiàn)密封。該類(lèi)壓縮機(jī)對(duì)于活塞和氣缸的間隙以及活塞的裝配精度,尤其是活塞的運(yùn)行軌跡要求非常嚴(yán)格,其中活塞與氣缸的直徑間隙只有0.20mm,如果活塞與氣缸接觸就會(huì)產(chǎn)生摩擦,進(jìn)而破壞活塞表面梳齒,引起迷宮密封失效,氣缸內(nèi)高壓氣體回串,導(dǎo)致級(jí)間壓力升高,排氣流量減少。為了確?;钊\(yùn)行軌跡始終保持直線(xiàn)而不發(fā)生偏差,該壓縮機(jī)在活塞桿中間部位設(shè)置
有導(dǎo)向軸承,以防止活塞偏移和氣缸摩擦。導(dǎo)向軸承和活塞桿的直徑間隙只有0.06mm,配合要求十分嚴(yán)格。迷宮活塞壓縮機(jī)相對(duì)于普通活塞壓縮機(jī)先進(jìn)之處就在于其活塞為迷宮結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)基礎(chǔ)就是活塞與氣缸無(wú)摩擦,對(duì)于活塞的運(yùn)動(dòng)軌跡及運(yùn)行配合的制造和安裝要求也是非常苛刻。所以,活塞和氣缸一般不會(huì)發(fā)生磨損,但實(shí)際情況是,此次故障的原因恰恰就出現(xiàn)在這里。
5 檢修處理經(jīng)過(guò)
出現(xiàn)問(wèn)題后,工廠(chǎng)共進(jìn)行了兩次檢修。第一次進(jìn)行了小修,更換了全部氣閥,但是故障仍舊存在。第二次進(jìn)行了中修,拆卸了活塞、填料密封、刮油環(huán)、導(dǎo)向軸承等組件,詳細(xì)檢查了各部件的磨損情況和配合間隙。檢查發(fā)現(xiàn)活塞、氣缸、填料密封、導(dǎo)向軸承均有不同程度的磨損情況。
5.1填料密封磨損情況
如圖2、圖3所示:二級(jí)填料密封磨損嚴(yán)重,密封內(nèi)有黑色粉末狀磨損產(chǎn)物,對(duì)應(yīng)活塞桿處有黑色磨痕。可判斷:二級(jí)填料密封磨損,導(dǎo)致氣缸泄漏量增大,造成排氣量降低。泄漏的高壓氣體經(jīng)漏氣回收管道返回二級(jí)進(jìn)氣入口,影響到了一級(jí)排氣量,從而造成一級(jí)排氣憋壓,級(jí)間壓力升高。
5.2活塞與氣缸磨損情況
如圖4、圖5所示:二級(jí)活塞外壁嚴(yán)重偏磨,磨損側(cè)表面梳齒幾近磨平。二級(jí)氣缸內(nèi)壁對(duì)應(yīng)部位嚴(yán)重偏磨,磨損痕跡特別明顯。經(jīng)測(cè)量,2個(gè)活塞與氣缸周邊間隙不均勻,其中二級(jí)活塞與氣缸間隙超差嚴(yán)重??膳袛啵夯钊c氣缸磨損,則吸、排氣兩側(cè)氣體互串,降低了氣缸內(nèi)壓縮效率,導(dǎo)致級(jí)間壓力升高,排氣量降低。
5.3導(dǎo)向軸承磨損情況
如圖6所示:二級(jí)導(dǎo)向軸承有磨損,內(nèi)壁有燒研情況,對(duì)應(yīng)二級(jí)活塞桿處有巴氏合金殘留。經(jīng)測(cè)量,二級(jí)導(dǎo)向軸承內(nèi)徑尺寸超差嚴(yán)重。據(jù)此可判斷:由于導(dǎo)向軸承的作用是為活塞的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行導(dǎo)向,如果導(dǎo)向軸承磨損,那么活塞運(yùn)動(dòng)將有所偏移,從而導(dǎo)致填料密封和活塞磨損。綜上所述,此次故障的原因主要是導(dǎo)向軸承磨損,進(jìn)而造成活塞、氣缸、填料密封磨損,從而引起級(jí)間壓力升高、二級(jí)排氣量降低。下面,對(duì)導(dǎo)向軸承磨損的原因進(jìn)行進(jìn)一步分析。
5.4導(dǎo)向軸承磨損原因分析
裝配原因。導(dǎo)向軸承與活塞桿的廠(chǎng)家給定標(biāo)準(zhǔn)間隙值為0.04~0.08mm,間隙值比較小?;钊麠U與十字頭的連接方式為螺紋連接,安裝時(shí)調(diào)整難度較高,稍有偏差就會(huì)造成活塞桿與導(dǎo)向軸承一側(cè)接觸,進(jìn)而造成導(dǎo)向軸承磨損、燒研。僅對(duì)本次故障來(lái)說(shuō),由于壓縮機(jī)的安裝是在機(jī)器廠(chǎng)家技術(shù)人員指導(dǎo)下完成的,所以可排除裝配方面的原因。
潤(rùn)滑原因。導(dǎo)向軸承與活塞桿之間的潤(rùn)滑由于采用飛濺潤(rùn)滑,沒(méi)有穩(wěn)定的外供潤(rùn)滑油系統(tǒng),僅是依靠十字頭做往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)甩出的潤(rùn)滑油進(jìn)行潤(rùn)滑。在壓縮機(jī)運(yùn)行初期,潤(rùn)滑油溫度較低,粘度相對(duì)較大,十字頭甩出的油量較少,導(dǎo)向軸承與活塞桿之間難以形成穩(wěn)定的油膜,潤(rùn)滑條件不夠充足,極易造成活塞桿與導(dǎo)向軸承之間產(chǎn)生干摩擦,這種情況在冬季尤為突出。并且,在壓縮機(jī)剛停機(jī)時(shí),活塞桿的往復(fù)運(yùn)動(dòng)逐漸停止,這期間十字頭甩出的油量也隨之減少,進(jìn)而會(huì)造成導(dǎo)向軸承與活塞桿產(chǎn)生摩擦。待壓縮機(jī)完全停止后,導(dǎo)向軸承與活塞桿處沒(méi)有持續(xù)潤(rùn)滑油進(jìn)行冷卻降溫,也會(huì)影響和降低導(dǎo)向軸承的使用壽命。
6 故障應(yīng)對(duì)措施
綜上所述,造成壓縮機(jī)級(jí)間壓力異常升高、末級(jí)排氣量減少的根本原因就是導(dǎo)向軸承處潤(rùn)滑不足,進(jìn)而造成導(dǎo)向軸承磨損、活塞桿運(yùn)動(dòng)偏擺、填料密封磨損、活塞與氣缸磨損等一系列問(wèn)題。所以,針對(duì)故障問(wèn)題和設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況,我們和機(jī)器廠(chǎng)家溝通后,對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化改造。即:在機(jī)身內(nèi)部增設(shè)兩級(jí)導(dǎo)向軸承與活塞桿的預(yù)潤(rùn)滑線(xiàn),提高導(dǎo)?軸承與活塞桿的潤(rùn)滑效果,避免因潤(rùn)滑中斷或潤(rùn)滑不足而造成干摩擦。具體措施為:從現(xiàn)有潤(rùn)滑油總供油線(xiàn)上引出一根覫8白鋼管,分成兩路,在壓縮機(jī)機(jī)身兩側(cè)鉆孔,進(jìn)入兩級(jí)導(dǎo)向軸承下側(cè),分別圍繞相應(yīng)活塞桿彎曲成環(huán),鉆出4個(gè)小孔,噴油至活塞桿表面(導(dǎo)向軸承下部約2cm處)。該潤(rùn)滑油線(xiàn)上安裝有切斷閥,可以進(jìn)行關(guān)閉和開(kāi)啟。在壓縮機(jī)正式開(kāi)機(jī)前,先啟動(dòng)輔助潤(rùn)滑油泵進(jìn)行油運(yùn),打開(kāi)該潤(rùn)滑油線(xiàn)對(duì)兩級(jí)導(dǎo)向軸承進(jìn)行預(yù)潤(rùn)滑,同時(shí)人工盤(pán)車(chē)10圈,使導(dǎo)向軸承與活塞桿接觸部位得到充分潤(rùn)?,預(yù)潤(rùn)滑時(shí)間不少于5min。壓縮機(jī)需要停機(jī)時(shí),則按照原停機(jī)程序,待機(jī)器完全停止10min后,再關(guān)閉輔助潤(rùn)滑油泵。
經(jīng)過(guò)改造,壓縮機(jī)的導(dǎo)向軸承與活塞桿接觸部位始終有潤(rùn)滑油潤(rùn)滑,促進(jìn)了該潤(rùn)滑部位的液膜形成,極大提升了潤(rùn)滑效果,同時(shí)也增強(qiáng)了導(dǎo)向軸承與活塞桿之間的密封,避免了壓縮機(jī)上層隔室內(nèi)的乙烯向下泄漏至底部的潤(rùn)滑油箱。
7 結(jié)論
按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《JB/T11178-2011迷宮活塞壓縮機(jī)》所述,迷宮壓縮機(jī)的活塞桿導(dǎo)向軸承可采用飛濺潤(rùn)滑。作者為此進(jìn)行了文獻(xiàn)檢索,并沒(méi)有查到其它為導(dǎo)向軸承額外設(shè)置潤(rùn)滑油的情況。但是,己烯-1裝置生產(chǎn)情況較為特殊,其生產(chǎn)性質(zhì)屬于工業(yè)化試驗(yàn),每次開(kāi)工少則幾天,多則月余,工藝生產(chǎn)并不穩(wěn)定,經(jīng)常需要反復(fù)停開(kāi)工。由此壓縮機(jī)開(kāi)停機(jī)特別頻繁,也就使得導(dǎo)向軸承與活塞桿的潤(rùn)滑不足問(wèn)題得到放大。長(zhǎng)此以往,勢(shì)必會(huì)加快降低導(dǎo)向軸承的使用壽命。所以,對(duì)于需要頻繁啟停的壓縮機(jī),很有必要對(duì)導(dǎo)向軸承設(shè)置外供潤(rùn)滑油來(lái)進(jìn)行強(qiáng)制潤(rùn)滑。
工廠(chǎng)通過(guò)此次改造,有效解決了壓縮機(jī)導(dǎo)向軸承與活塞桿潤(rùn)滑不足問(wèn)題。通過(guò)一年多的運(yùn)行情況來(lái)看,壓縮機(jī)級(jí)間壓力異常升高、末級(jí)排氣量降低問(wèn)題已經(jīng)得到解決,導(dǎo)向軸承與活塞桿、填料密封與活塞桿、活塞與氣缸沒(méi)再出現(xiàn)偏磨情況,壓縮機(jī)能夠平穩(wěn)運(yùn)行,各項(xiàng)參數(shù)也都在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。臨末,希望通過(guò)本次壓縮機(jī)故障與優(yōu)化改造實(shí)例,為同類(lèi)企業(yè)迷宮活塞式往復(fù)壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)選型和運(yùn)行維護(hù)提供一定的參考經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]戴曉洲.迷宮式活塞壓縮機(jī)迷宮密封及結(jié)構(gòu)分析[J].化工機(jī)械,2000,27(2)
來(lái)源:《壓縮機(jī)技術(shù)》
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